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在研磨懸浮劑時你是否遇到原藥理化性能特殊的制劑(如農(nóng)藥在研磨中變稠,、含量高,、熔點(diǎn)低等特性),。當(dāng)你遇到這種情況且砂磨機(jī)發(fā)生故障時,拆卸維護(hù)砂磨機(jī)你會發(fā)現(xiàn)單一的一個方面是不足以引起故障的發(fā)生的,,但每個地方的小問題結(jié)合起來就發(fā)生了砂磨機(jī)的故障,。下面我們用一個實(shí)例分析下:
故障發(fā)生的現(xiàn)象有:
1.研磨壓力大。研磨壓力大可能會導(dǎo)致珠子的破裂,,珠子破裂還可能會損害砂磨機(jī)從而形成產(chǎn)品的質(zhì)量問題,。
2.研磨漿料溫度偏高。
3.內(nèi)循環(huán),,機(jī)械密封中有漿料出現(xiàn),。
4.物料有粘稠、假塑性出現(xiàn),。
5.漿料中起的泡比較多,。
6.砂磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定后,電流負(fù)載偏大,。
結(jié)論分析:
1.原藥性能穩(wěn)定,,不屬于易膏化類型
2.原藥硬度:中等,且已經(jīng)過粗粉碎,,料漿起始濃度屬于正常范圍,。
3.砂磨機(jī)分離器有物料堵塞現(xiàn)象,造成腔體物料堵塞,,壓力上升,,料漿反壓進(jìn)入機(jī)械密封內(nèi)循環(huán)。同時壓力表,、溫度表都超標(biāo),。
4.泵速:間隙式進(jìn)料,進(jìn)料瞬間速度快,,泵入流量少,,造成累積壓力超標(biāo),,實(shí)際體系壓力小,但累計(jì)壓力大,,波動大,。
5.進(jìn)料泵:進(jìn)料體積小,但是動態(tài)壓力很大,,容易造成壓力表不穩(wěn)定和超標(biāo),。
6.流量泵速調(diào)節(jié)過慢,造成物料研磨過度,,甚至是部分料漿長時間停滯研磨,。加上研磨料漿固含量超標(biāo),造成了料漿假塑膏化,,粘度增大,阻塞砂磨機(jī)分離器,。
7.中途補(bǔ)加了研磨珠,,為了提高研磨效率,無意間卻造成了研磨介質(zhì)過量,,超過了規(guī)定的填充體積比例,,造成腔內(nèi)研磨體積過小,物料堵塞,。
8.料漿起始粘度雖然不大,,但有效固含量經(jīng)過計(jì)算,屬于研磨料漿濃度上限,,容易造成研磨過程中研磨摩擦力過大,,研磨阻力過大現(xiàn)象。
9.通過計(jì)算分散劑用量,,發(fā)現(xiàn)研磨階段的分散劑用量偏低,,調(diào)用調(diào)配階段的分散劑,增加分散劑對固體顆粒的助研磨分散,,以及充分潤濕,,降低粘度的作用。
10.對料漿重新進(jìn)行粘度調(diào)節(jié),,增加消泡劑的用量,,減少高速研磨時因?yàn)槠鹋莓a(chǎn)生的料漿假塑性!
上海儒佳機(jī)電有限公司是一家專門制造砂磨機(jī)的廠家,,儒佳新研發(fā)出的df系列,、sf、系列,、d系列專門應(yīng)用在農(nóng)藥懸浮劑研磨上,,不管是在設(shè)計(jì)機(jī)身結(jié)構(gòu)上,、機(jī)器密封、產(chǎn)量,、細(xì)度,、溫度控制、氣泡控制上都取得了重大成果,,為您專業(yè)定制解決您在研磨中遇到的問題,。